多年來,國內冷渣機制造商所生產的水平多管式冷渣機,普遍存在內膽管(冷卻管)不能均勻布渣,造成冷渣機出力不夠,排出的渣溫過高,致使輸渣皮帶被燒壞的現(xiàn)象時有發(fā)生,經常影響鍋爐排渣系統(tǒng)的正常運轉,并加大了維修費用。
一般情況下,水平多管式冷渣機分內外兩層換熱管(內膽管),鍋爐紅渣進入冷渣機冷卻倉后,正常運轉渣量大時灰渣進入外層換熱管冷卻,等外層管入滿后,余渣才能再進入內層管進行冷卻,渣量少時內層管基本空載運轉。
鑒于以上普遍存在的狀況,我公司的科研技術人員,經數(shù)十次入料試驗,根據爐渣的比重和流量,對冷渣機內層管進行技術創(chuàng)新,優(yōu)化布局,設計內膽管長度各異,螺旋開口角度不一,這樣冷渣機無論渣量大小,流速快慢,各管都能均勻布渣,100%利用換熱管,進行熱量交換,徹底解決了多年來困擾水平多管式冷渣機出力不夠、排渣溫度過高的弊端,大大提高了冷渣機的使用效率,同時延長了內膽管的使用壽命。
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